2026/1/9 14:57:29
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希音电商网站,wordpress视频大小,专业网站设计企业,手机端网站模板西门子200smart#xff0c;3轴控制程序#xff0c;西门子触摸屏程序#xff0c;详细注释#xff0c;IO表#xff0c;电气原理图04最近在车间整了套西门子200SMART的三轴控制系统#xff0c;这玩意儿在小型自动化项目里真是扛把子。今天就跟大伙儿唠唠实战中攒下的经验3轴控制程序西门子触摸屏程序详细注释IO表电气原理图04最近在车间整了套西门子200SMART的三轴控制系统这玩意儿在小型自动化项目里真是扛把子。今天就跟大伙儿唠唠实战中攒下的经验重点说说PLC程序架构和触摸屏联调那些门道。先甩张IO分配表镇楼简化版DI点 | 功能描述I0.0 | X轴原点信号I0.1 | Y轴正限位I0.2 | Z轴伺服报警... | ...DO点 | 控制对象Q0.0 | X轴脉冲输出Q0.1 | Y轴方向信号Q0.2 | Z轴伺服使能... | ...三轴控制程序的核心是运动控制指令库。下面这段轴初始化代码建议放在第一个扫描周期执行// 初始化X轴参数MOV_B 16#8F, SMB67 // 设置PTO模式脉冲/方向MOVW 500, SMW168 // 脉冲频率500HzMOVD 10000, SMD172 // 目标脉冲量这波操作给脉冲发生器分配了基础参数。特别要注意的是SMB67这个控制字节16#8F对应的二进制是10001111这里启用了PTO脉冲串输出和方向控制具体位定义得查手册确认。手动模式下的点动控制建议用子程序封装// X轴正点动子程序LD 手动模式A 正点动按钮AN X轴正限位 Q0.0 // 触发脉冲输出MOVW 800, SMW168 // 点动速度这里用了直接输出脉冲的方式注意要串联限位信号做互锁。实际调试中发现方向信号Q0.1的电平状态得和机械实际运动方向对应有时候需要反向就改这里。触摸屏程序的关键是做好状态监控// 报警显示脚本IF 获取变量(VW100) 16#0001 THEN报警文本 X轴超程ELSEIF 获取变量(VW100) 16#0002 THEN报警文本 伺服准备未完成END_IF这种位判断写法比用多个bool变量更节省寄存器空间。调试时在屏上加了临时调试页面直接把各轴当前脉冲数用趋势图显示抓位置异常特好使。电气原理图04部分有个易错点伺服驱动的使能信号建议通过中间继电器过渡别直接接PLC输出点。碰到过现场干扰导致伺服误使能的情况加个RC吸收回路能稳很多。最后说个血泪教训用绝对定位指令时务必在HMI上做软限位有次测试忘记设这个设备直接怼到机械限位那动静把甲方吓够呛。后来在定位指令前加了段判断LDW 当前脉冲数, 最大行程O 紧急停止AN 暂停状态 复位脉冲输出这套架构跑了大半年还算稳定核心思路就是状态机控制异常监控全覆盖。下次有机会再细说三轴联动时的插补算法实现那又是另一个深坑了。